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泵友圈动设备群技术交流第14期泵友圈动设备群技术交流第14期为方便机泵、压缩机等动设备管理和采购人员交流,解决设备实际运行过程中遇到的难题,泵友圈特开放动设备交流群,群内交流活跃,为了省去小伙伴爬楼辛苦,小编会分期陆续整理了群内讨论的一些问答集锦,每次约十个问答,供行业人士参详和讨论。友情提示,问题答案仅供大家研究参考,如果您有自己观点,可在文底留言。 目前微信群一群已满,二群已开放,欢迎各路大神,加入组织: 进群方式:添加群主微信(stephen528),并备注:公司+姓名+职务,我们审核通过后邀请进群。 本群成员均来自最终用户和设计院等相关人士,因此仅面向上述人员开放,设备供应商和贸易商请勿申请。 如图所示,当尝试手动盘车时遇到阻力,使用F扳手施力后出现了如图情况。 F扳手施力后 答1:回流管和泵腔内的液体能够正常循环,但通往机封两侧的自冲洗管路未能形成有效的循环,导致机封内的水体静止。 答2:之前已有冻裂的情况发生,这表明在低温环境下,机封内未流通的水体冻结,使得动静环密封面粘连在一起。在这种状态下强行盘车,可能导致密封件破碎或损坏,这是预期的结果,并非异常现象。 答3:在发现无法轻松盘动设备的情况下,切勿强行用力。正确的做法是对相关部件进行检查和必要的拆解,以查明原因并解决问题。 答4:对于备用泵,推荐采用关闭泵进出口阀门并在泵体底部排空液体的方法来防止冻结。 如果机封下方设有地沟,可以考虑松开机封压盖顶部冲洗管的活接头,让少量水流持续流动,以保持温度。 答5:安装伴热保温系统或使用蒸汽胶管缠绕机封位置,提供额外的热量以维持适当的工作温度。 对于室外暴露的泵,最可靠的方法是将泵体内液体完全排空,以避免因气温骤降而导致冻结的风险。 水环真空泵的汽蚀孔出现积水现象,这可能是什么问题?会对系统造成什么影响? 答:水环真空泵的汽蚀孔出现积水,通常表明可能存在以下状况: 1)水环液位高于汽蚀孔的设计高度,导致液体异常进入汽蚀孔; 2)工作时的负压偏低,未能有效阻止液体进入汽蚀孔; 3)当抽吸蒸汽或工作液温度较高时,可能会在汽蚀孔处产生冷凝水。 汽蚀孔积水会干扰正常的工作流体循环,降低泵的抽气效率和真空度;长期的汽蚀作用可能导致泵内部件损坏,缩短设备使用寿命;由于效率降低,维持相同工作状态所需的能量增大。 建议校准并调整水环液位至适当高度;检查并优化工作环境,确保工作液温度适宜;调整汽蚀孔阀门开度以控制气体流动。 请教个问题,泵在运行时,当后端的装车阀缓慢打开且压力降至0时,泵出口管道出现异常大的噪音,并伴有轻微震动。然而,当压力上升至0.5MPa时,泵则运行平稳。已知入口管线为液下配置,罐内液位高,滤网也已经清理过,确保了出口段满液状态。此泵用于装车操作,一旦开启装车的手动阀门,压力表显示的压力即下降。装车管道直径为150mm,而循环管道直径为100mm,在进行打循环操作时,将压力控制在0.5MPa,此时运行正常且无噪音现象。根据以上情况,该噪音不像是气蚀所导致,更像是摩擦声音。请教下这种情况可能是什么原因造成的? 答:从描述来看,泵在低压力(0MPa)条件下运行时产生噪音和振动,而在较高压力(0.5MPa)时恢复正常,这表明问题可能是由流体动力学特性变化引起的。 比如: 当装车阀开始打开时,流体流量突然增加,可能导致流速快速变化,从而引发噪音和振动; 在低压状态下,流体可能处于不稳定流动状态,容易造成湍流或漩涡,进而引起噪音; 轻微的机械松动或者装配不良也可能在特定条件下(如低压力、高流速)加剧,导致额外的噪音; 管道系统或泵本身可能存在共振频率,在某些操作条件下被激发,产生噪音。 可以尝试装车阀门先开小点,不要再继续开,等后面管线充满有背压后,出口压力正常再继续开大。 请教一下,对于无法正常加油的设备,在设计阶段是否需要考虑设置检修平台? 答:在设备设计阶段,对于那些在运行期间难以进行常规维护操作(如加油)的设备,确实应当考虑设置检修平台。检修平台的设计是为了确保维护人员的安全和操作便利性,同时也提高了设备的可维护性和效率。 对于不同规模的企业: 对于大型企业,通常有较为充足的预算用于设备设计和安全措施,并且遵循严格的设计审查流程。因此,在设计阶段就应充分考虑检修平台的设置,以确保后续维护工作的顺利进行。如果未在初步设计中包含检修平台,那么在“三查四定”(即查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量;定任务、定人员、定时间、定措施)检查过程中也会被指出并要求进行设计变更。 相对而言,小型企业虽然预算可能有限,但在设备设计时仍需尽量考虑长期维护成本和安全性。即便初期没有设置检修平台,也应在后期通过合理的改造来弥补这一不足,例如自行购买槽钢搭建固定平台等临时解决方案。然而,长远来看,还是建议在设计阶段就规划好检修设施,以避免不必要的二次投资和安全隐患。 请教一下,在两种特定工况应用中,一是输送温度达到200℃的热油,二是处理三乙基铝这种危险介质时,对于法兰接口的安全防护措施有哪些?是否需要采用铁皮包裹法兰口? 答:在处理高温热油(200°C)和三乙基铝这类高危介质的情况下,法兰接口的安全防护至关重要。直接使用铁皮包覆并不是最优选择,因为铁皮不具备化学惰性和耐高温性能,不能有效防止泄漏或腐蚀。合适的解决方案比如采用特制的法兰保护套,这些保护套通常由具备优异耐温、耐腐蚀和密封性能的材料制成。 比如使用特氟龙(PTFE)材质的法兰保护套,可以在较宽的温度范围内保持稳定,适用于高达260°C的工作环境,因此非常适合用于热油传输。另外,特氟龙具有极强的化学惰性,能够抵抗多种化学品的侵蚀,包括三乙基铝等活泼金属有机化合物。另外,特氟龙法兰保护套可以紧密贴合法兰表面,有效滞留任何可能泄漏的介质,阻碍其扩散,减少环境污染和安全隐患。当然,通过物理隔离,降低了介质与外界接触的风险,从而削减了潜在的事故可能性。 如图所示,消防稳压泵系统中,右侧泵在停机状态下水平振动速度达到7.6 mm/s,而左侧泵运行时的振速仅为3.5 mm/s。测量点位于绿色箭头所指位置,其他方向的振动均正常。当右侧泵开启后,其振动速度进一步升高至13 mm/s。这是什么原因? 答1:根据提供的工况数据分析,针对右侧泵在不同运行状态下的显著振动差异,建议可以: 确认所有连接部件(包括法兰、螺栓等)是否牢固无松动。任何松动或不均匀的紧固都可能导致额外的振动。 检查泵的基础是否有沉降现象,并评估其抗振性能。确保基础稳固且具有足够的刚性来支撑泵组,避免因基础问题引发的振动放大。 答2:重点检查出口管道的振动情况,特别是是否存在管线应力。由于两台泵共享同一钢性支座,建议先松开备用泵的进出口法兰螺栓,确保底座螺栓紧固良好,再仔细检查进出口管线是否存在未预见的应力源。 确认进出口管道上的伸缩节是否正确安装并处于放松状态,以允许适当的热胀冷缩而不产生额外应力。 答3:出口处的止回阀可能对泵的振动特性有显著影响。如果止回阀存在故障或配置不当,可能会导致流体流动不稳定,进而增加振动。建议对止回阀进行详细检查,必要时更换或调整。 答4:尝试左右侧泵之间的切换操作,观察振动模式的变化。这有助于判断振动问题是否与特定泵相关联或是由系统配置引起的。 答5:对两台泵及其底座进行垂直度和水平度的检查。即使细微的偏差也可能引起不平衡力矩,从而加剧振动。使用精密水平仪和其他工具确保泵和底座处于最佳对齐状态。 泵在运行时,当打开出口阀时,压力表显示的压力立即降至0 MPa,而流量没有变化。关闭出口阀后,压力值又恢复正常。已经确认过压力表及其管路无问题,并且更换了压力表进行测试,介质是液体硫磺,温度约为130°C,蒸汽压力为0.5 MPa。在压力降至0 MPa的情况下,从管道出口到单向阀之间的部分出现了异常大的噪音。请问这种情况正常吗? 答1:泵在开启出口阀时压力表读数降为零,但流量保持不变,这表明存在一些特殊工况或潜在问题。 比如确认压力表安装位置是否正确,通常应位于泵的出口主管道上以准确反映系统压力。 流量不变意味着泵仍在输送液体硫磺,但压力消失可能暗示流体特性或流动路径发生了改变。 答2:压力降为零,且伴随异常噪音,特别是在管道出口至单向阀之间,可能是阀芯卡涩或密封不良,导致内部泄漏或不完全关闭。 答3:液体硫磺,在特定条件下(例如温度波动、局部压力降低),硫磺可能发生气化,形成气泡并在破裂时产生强烈噪音。 如果系统中有气体混入,则可能导致类似气蚀的症状,尤其是在阀门操作期间。 答4:对于液体硫磺,在给定温度下(约130°C)确实存在一定的饱和蒸汽压。低于此压力或超过此温度,硫磺可能会气化,进而引发气蚀。 需要确保整个系统的压力始终高于硫磺的饱和蒸汽压,以防止气化。 答5:电机电流为22A,这是在正常工作范围内。若电流稳定且流量不变,说明泵正在做功,但压力丧失的原因仍需进一步调查。 确保大阀和小阀后的路径不存在额外的背压,这可能影响泵的有效工作范围。 建议可以优先检查单向阀的状态,确保其动作顺畅且无泄漏。如有必要,更换新的单向阀。 即使介质为液体硫磺,也应尝试对系统进行排气,以消除任何可能存在的气体夹带。 确保系统压力始终保持在硫磺的饱和蒸汽压之上,避免因温度或压力波动引起的气化现象。 在调整过程中,密切监控电流、流量及声音变化,以便及时发现并解决问题。 在双螺杆泵的振动频谱分析中,观察到径向水平方向上0.5倍频的振动幅值非常突出。这种情况是否与特定的方向相关? 答:在双螺杆泵的振动频谱中出现显著的0.5倍频振动,通常与泵的流体动力学特性密切相关。 0.5倍频的振动往往与液体在泵内部流动时产生的非均匀脉动有关。这种脉动可以是由螺杆旋转过程中液体的周期性吸入和排出引起的,尤其是在泵的吸入口和排出口附近。 如果泵的两个螺杆或其配合部件存在制造公差、安装误差或磨损不均等问题,则可能导致运行时产生不对称的负载分布。这种不平衡会在径向水平方向上表现为特定频率的振动,如0.5倍频。 泵内部流道的设计也会影响流体的流动模式。如果流道形状或尺寸不适合当前的工作条件(例如流量、粘度等),则可能会导致局部湍流或漩涡形成,进而引发特定频率的振动。 双螺杆泵的机械结构,包括轴承、联轴器和其他支撑组件的状态,也可能对振动特性产生影响。任何松动、损坏或不当的安装都可能加剧某一特定频率下的振动。 关于方向性问题,0.5倍频振动主要出现在径向水平方向,这表明振动源很可能与泵的水平轴线上的力矩有关。由于双螺杆泵的转子旋转运动,径向水平方向上的力矩变化可能是造成该方向上0.5倍频振动的主要原因。如果仅在径向水平方向观察到明显的0.5倍频振动,而在其他方向(如垂直方向或轴向)未见类似现象,则进一步支持了上述假设,即振动源与泵的水平力学特性紧密相关。 请问压缩机组的稀油润滑装置是否必须安装氮封系统?安装氮封系统后有哪些具体的好处? 答:对于压缩机组的稀油润滑装置是否需要安装氮封系统,这取决于具体的工艺条件和介质特性。 对于润滑油站而言,并非强制要求安装氮封系统。然而,在某些特定工况下(如高湿度环境或对润滑油质量有严格要求的应用),氮封可以显著提升润滑油的稳定性和使用寿命。 对于压缩机本身,是否安装氮封系统应根据所处理介质的性质和操作条件来决定。如果介质具有腐蚀性、易氧化或对水分敏感,则氮封尤为重要;否则,对于较为稳定的介质,可能不需要特别安装氮封系统。 氮封系统的好处有: 在油箱内通入少量氮气可以在油面上形成一层保护屏障,有效阻止外界空气中的水蒸气进入油箱并凝结成水滴。这对于维持润滑油的质量至关重要,因为水分的存在可能导致润滑油乳化、变质,进而影响设备性能。 氮气作为一种惰性气体,能够抑制油箱内的油气混合物与空气接触,减少挥发损失,降低环境污染风险,同时提高工作场所的安全性。 氮封有助于隔绝空气中的灰尘和其他杂质,防止其混入润滑油中,从而延长润滑油的更换周期,减少维护成本。 现代压缩机通常配备排烟风机以促进回油顺畅,但在一些情况下,结合氮封使用可进一步优化回油效果,确保油路畅通无阻。 通过控制油箱内的压力和环境,氮封系统可以帮助维持稳定的油温,间接起到降温作用,这对轴承等关键部件的长期运行有利。 “油箱内通少量氮气”与“安装排烟风机”在多数应用场景中,选择其中之一已经足够满足需求。“油箱内通少量氮气”主要用于防止水分侵入和保持油品质量,而“安装排烟风机”则侧重于改善回油流动性和散热效果。 尽管单独使用任一措施都能带来一定好处,但在某些特殊场合(例如极端湿度环境下或对润滑油品质要求极高的应用),两者结合使用可以提供更全面的保护。不过,这需要综合考虑实际需求、成本效益等因素。 咨询一个问题:两台运行泵和备用泵的工况、电机规格以及泵的尺寸完全相同,但其中一台泵的流量较低,电流反而较高。请问这是什么原因? 答:在两台泵配置相同的情况下,如果一台泵表现出流量低而电流高的现象,对各点进行全面细致的检查,尤其是关注叶轮、机械密封和其他关键部件的状态。 检查叶轮是否正常工作,是否存在磨损、腐蚀或堵塞等问题。任何影响叶轮效率的因素都会导致泵的有效输出降低,进而引起电机电流升高。 机械密封失效可能导致泄漏,使得部分流体回流至泵腔内,减少了有效流量。此外,密封件的摩擦损失也会增加电机负载,导致电流上升。 叶轮与泵壳之间的间隙增大(如口环间隙过大)会导致内部回流,使泵的有效扬程下降。这种情况下,尽管电机消耗更多电力来驱动泵,但由于效率降低,实际流量却减少了。 确认进口管路和阀门设置是否一致。任何阻塞或阀门调节不当都可能影响泵的吸入条件,进而改变其性能曲线。 同样需要检查出口管道是否有异常阻力或局部狭窄,这同样会影响泵的工作点。 排除电机本身的问题,如绕组电阻变化、轴承磨损等,这些都可能导致电流异常升高。 对比两台泵在额定流量下的扬程是否与铭牌参数相符。若某台泵的实际扬程低于预期,则表明该泵效率有所下降。效率降低的原因可能是由于内部摩擦损失增加、口环间隙变大、叶轮盖板叶片流道表面腐蚀、气蚀现象或蜗壳内壁不光滑等因素造成的。 计算出当前运行泵的实际扬程,并将其与铭牌数据进行比较,以评估泵的工作状态。 |